
Экономический эффект применения капсулированных ингибиторов солеотложения
Kрупная российская нефтяная компания в Ханты-Мансийском округе после проведения масштабных опытно-промышленных испытаний внедрила капсулированный ингибитор солеотложения CAPTRON 75W для защиты добывающих скважин.
Описание проблемы
Часто ремонтируемый фонд по причине солеотложения состоит из 200 скважин, большинство которых оборудовано ЭЦН. Основной тип отложений относится к карбонатному типу. Для проведения испытаний были выбраны 25 скважин со средней наработкой на отказ 72 суток по причине солеотложений, средним дебитом по жидкости 29 м3/сутки и обводненностью от 6 до 70%. Удаленность кустов скважин (до 170 км от базы химизации) и недостаточность инфраструктуры для организации постоянного дозирования ингибиторов солеотложения через затруб стали причиной высоких затрат на обработку скважин. Ранее обработки проводились традиционным ингибитором с периодичностью 2 раза в месяц. Только транспортные и технологические затраты на доставку и закачку без учета стоимости химреагента составили в среднем более 18 тыс. рублей на 1 скважину в месяц. Однако данная технология не была эффективной, наработка на отказ была низкая, приходилось проводить 4-5 ремонтов в год на скважину, что также существенно увеличивало затраты.
Техническое решение Чампион
CAPTRON 75W - специальный реагент в виде микроскопических, постепенно растворяющихся в воде капсул, содержащих концентрированный ингибитор солеотложения. CAPTRON 75W размещается на забое скважины, например во время КРС, обеспечивая длительную защиту скважинного оборудования (до 1 года и более) без дополнительных затрат на дозировочные устройства или периодическую закачку на этот срок. Проведенные специалистами Чампион расчеты показали, что большинство скважин из всего осложненного солями фонда подходят для применения CAPTRON 75W по таким показателям как дебит по воде, размер зумпфа, расчетная длительность выноса активного вещества ингибитора. В среднем на каждую скважину получилось 1-2 бочки (200-400л) CAPTRON 75W. Расчетное время выноса реагента составило от 300 суток и более при минимально эффективной концентрации активного вещества 1 мг/л. Все скважины были обработаны CAPTRON 75W во время проведения КРС по причине предыдущих отказов по солям, таким образом, не потребовалось их дополнительной остановки. Загрузка реагента в зумпф осуществлялась с помощью стандартного агрегата ЦА-320 и осаждения капсул в течение 12 часов. После этого скважины запускались в работу. На протяжении 300 суток регулярно измерялось остаточное содержание активного компонента ингибитора в водной фазе (в первый месяц еженедельно, а впоследствии 2 раза в месяц) для принятия решения о повторной обработке (без подъема НКТ) в случае снижения концентрации ингибитора.
Результаты
На момент составления данного отчета все скважины, обработанные CAPTRON 75W, находились в работе со средней наработкой 375 суток. Для большинства скважин фактический вынос реагента превысил расчетные 300 суток. Опыт применения CAPTRON 75W распространен на большинство других подверженных солеотложению скважин данного месторождения. По оценкам самой нефтяной компании с начала применения CAPTRON 75W экономия на стоимости обработок и ремонтах в 2009 году составила 8 млн рублей в месяц или 96 млн рублей в год.